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铁矿选矿工艺中自动控制系统应用
创建时间 2015-12-08 作者 网站管理员 浏览 QQ留言 产品咨询 联系电话:13803857310

        工业矿厂铁矿选矿工艺流程中破碎前,由于矿山和运输夹杂大块废钢铁,常常进入中破碎后损坏破碎机的破碎腔体,通过在中破碎前的给矿皮带上安装金属探测器后,当座钢铁经过检测器便发出信号,并自动停止皮带运行,避免事故发生。

        由于原设计时没有计量装置。后来选矿厂在16条格子型球磨机给矿皮带、2条总精矿皮带上安装精度为5%的电子称进行自动计量,从而能对选矿厂生产的产量实行检测和控制。

        原生产中原矿和精矿取样是人工进行的,由于频数少以及人为误差,代表性差。选矿厂分别于1983年和1989年安装了原矿自动取样机和精矿取样机。代替了人工取样,不但减轻了工人的劳动强度,而且矿样的代表性也得到了满足。

        由于原来系统过滤精矿采用化验检测。因时间长、反馈慢,无法满足选矿设备流程生产指挥和控制的需要。后来采用快速荧光分析仪进行检测,减少了时间,满足了选矿生产控制的需要。

        由于总精矿要求的检测精度较高,荧光分析仪不能满足,而化学分析方法又因时闻太长,常滞后生产2.5-3h,无法满足指挥选矿工艺生产的需要。因此,1991年研制了一套铁精矿成品品位在线自动监测系统,安装在43#、44#精矿皮带上,对精矿品位进行连续自动监测,用以指挥生产。通过试验性使用,取得了比较好的效果。

        选矿厂生产中其各系统的生产操作原来凭工人的经验来进行的,采用了快速荧光分析后有所改进。但由于荧光分析的分析精度不能满足生产的需要。1992选矿厂引进国际先进技术,在3#系统精矿、4#系统精矿和原矿上安装了一套载流快速分析仪,并进行了调试。通过试验考查,检测合格率>89%,设备运行率达 95%以上,取得了良好的效果。选矿厂准备逐步推广。

        文章来自豫晖选矿设备网