江西省永丰县仙山选厂为一刚投资新建的小矿山,矿石中主要有用矿物为细脉型黑钨矿,原矿品位为0.15%。为了节省投资成本及简化选矿设备生产工艺流程,原矿磨矿至-1mm直接导入分配箱中,再由分配箱输入至摇床上分选,分选指标较差,主要表现为床面分选紊乱,分带不明显,粗颗粒的脉石矿物分布在精矿带中,而细颗粒的钨矿物流失于尾矿中;床面不稳定,导致频繁操作,劳动强度加大。从而造成精矿品位低,选矿工艺生产上总体一段摇床初选挤矿品位只有7.25%,回收率为63.52%。为了提高生产指标,将分配箱改成水力分级机,将磨矿后的产品进行预先分级,分级后的产品分别进入摇床选别。分级后,摇床床面分选紊乱现象消失,床面分选稳定,能获得钨精矿品位为9.08%,回收率76.38%,精矿品位提升了 25.24%,回收率提升了12.86%。精矿品位和回收率都得到大幅度的提高。
给矿粒度组成对摇床分选效果有较大影响,给矿粒度组成越窄,摇床分选效果越好。矿石在给入摇床分选前进行预先分级,使重矿物颗粒粒度小于轻矿物颗粒,有利于析离分层的进行,可获得更好的分选指标。
文章来自豫晖选矿设备网
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