大吉山钨选厂的钨细泥选矿设备处理工艺由过去的单一重选流程,经过几次改造,现已改为离心机——浮选流程。
大吉山钨选厂目前每日产生的原、次生细泥400--500t,占原矿金属量的7%--8%,原、次生细泥的钨品位为0.1%--0.3%。在细泥处理原流程中,原、次生细泥一起经过φ300mm和φ125mm的水力旋流器两段分级,分别用矿砂摇床、矿泥摇床、弹簧摇床选得低品位(WO3含量15%)的粗精矿送精选作业,作业回收率只有26%左右。
2006年,广州有色金属研究院进行了细泥回收新选矿设备工艺流程研究。新选矿设备工艺投产后,细泥作业回收率可从26%提高到50%,精矿WO3品位达51%以上。
40多年来,大吉山钨矿选矿流程不断完善,目前原矿WO3品位由20世纪50年代的0.55%下降到0.26%,但回收率仍保持在85%左右,综观其选矿设备工艺流程,主要特点是:
(1)加强预先富集,扩大了生产能力,减少了磨矿量,节约能源,减少了原材料消耗,降低了选矿费用。
(2)针对矿石中黑钨矿粗粒嵌布的特点,选矿设备重选作业实行三级跳汰、四级摇床,一段大闭路磨矿,球磨机对中矿单独再磨再选,细泥集中处理的工艺。其中跳汰回收的钨金属占62.61%,体现了钨矿物粗磨早收的原则。
(3)精选采用两级枱浮、一级浮选脱除硫化矿,摇床再选提高品位,较后分级磁选获得黑钨精矿和白钨精矿,流程灵活,可生产多种品级的精矿。
(4)对硫化矿进行磨矿浮选,综合回收钼、铋等副产品。
文章来自豫晖选矿设备网
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