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铁矿选矿浮选脱硫及磁黄铁矿与磁铁矿分离总结
创建时间 2016-09-29 作者 网站管理员 浏览 QQ留言 产品咨询 联系电话:13803857310

        欧布乞铁矿石浮选脱硫粗选抑制剂用量试验通过大量的探索试验,发现浮选脱硫时,加入SD抑制剂能显著提高浮选后槽底产品的铁回收率。为考察SD用量对浮选槽底产品含硫量及铁回收本的影响,进行了不同SD用量试脸,浮选浓度为25%,浮选温度为室温。从试验数据可以看出,浮选脱硫不加SD时,经过一粗一扫,槽底产品含硫降至0.1%,铁回收率仅为75.96%;而加入SD为120g/t,槽底产品含硫虽然高了0.04个百分点,为0.4%,但其铁回收率大幅度提高,达到了87.13%;继续增大SD用量,槽底产品铁回收率增加不明显,含硫增加较为明显。因此SD用量选择120g/t。

        浮选浓度试验。浮选浓度不仅对浮选设备的选择有直接联系,对浮选药剂的用量也有一定影响。为考察不同浮选浓度对槽底产品含硫量及铁回收率的影响,进行了3个不同浓度的脱硫浮选对比试验,药剂用量都按浓度为25.23%的给矿量添加,从试验数据可以看出,在相同药剂浓度的条件下,随着浮选浓度从25.23%增加到36.96%,脱硫泡沫的产率从13.67%增加到23.71%,槽底产品的含硫量从0.18%降至0.10%,槽底产品铁回收率也相应从86.04%降至77.32%,虽然浮选浓度增大有利于降低硫含量,但铁的损失率明显增加,可见脱硫浮选的选矿效率随浓度的增加降低了。因此试验室试验选择浮选浓度为25.23%进行试验,工业试验可以控制浮选浓度为25%--30%。

        选矿设备流程试验在条件试验的基础上,进行了阶段节能球磨机磨矿--阶段磁选--二磁精(0.075mm粒级占85.21%)浮选脱硫流程,采用阶段磨选--磁选粗精矿将硫效果较好,不仅可以将硫降低到0.30%以下,而日能减少磨矿量,节能降耗,节省药剂消耗和浮选设备的投资。

        欧布乞铁矿石磁黄铁矿与磁铁矿分离作业总结:

        1)欧布乞铁矿石属低磷含硫的单一低品位半自熔性原生磁铁矿矿石,矿石中磁铁矿普遍较为新鲜,晶体粒度十分细小。由于磁铁矿的粒度细小,分散程度高,与脉石之间的嵌连关系十分复杂,因此为获得较高品位的铁精矿,必须采用细磨工艺,矿石中各种金属硫化物与磁铁矿的嵌连关系均较为复杂,但尤以磁黄铁矿表现更为突出。

        2)试验表明CS-1能有效活化磁黄铁矿,有利于提高磁黄铁矿的可浮性,从而降低铁精矿中的硫含量。

        3)采用阶段节能球磨机磨矿--阶段磁选--二磁精浮选脱硫流程,铁精矿产率25.94%,铁精矿品位63.50%,含硫0.210%,全铁回收率58.79%。该流程结构合理,选别指标稳定、可靠,易于在工业生产中实现。

        文章来自河南豫晖矿山选矿设备网