新疆某金矿原选矿厂处理规模为500t/d,选矿工艺流程为跳汰机重选—浮选—氰化—冶炼工艺。跳汰机重选回收率为7.58%,氰化作业回收率 50.15%,选矿工艺作业总回收率不足60%,资源利用水平很低。而且近年来矿山新探明的矿石储量均位于深部,矿石性质与前期上部矿石发生了很大的变化,矿石中既有中细粒自然金,又有微细粒及次显微粒金,为了提高资源利用水平,必须对现有落后工艺流程实施技术改造。矿山在对含砷复杂难选金矿石提金工艺进行试验研究的基础上,实施技术的工业应用,取得了显著效果。
鉴于矿山的矿石性质,影响选矿设备对金回收率的因素主要是分布于0.038mm以下的脉石包裹金,虽然浮选金的回收率较高,而由于毒砂、黄铁矿中金分布率达31.78%,浮选金精矿中含As、S,且As的含量相对偏高,金在常规浸出条件下投出率较低,低于70%,矿石中还存在一部分次生硫化铜矿物对金浸出也会有一定影响。
根据技术人员试验研究得出,原矿经过选矿机选别,较终磨矿细度为-0.074mm占75.30%;金回收率为43.82%;前列段选别回收率为7.15%,第二段为 23.37%,第三段为13.30%,它表明矿石中金粒主要分布在中细粒级之中,少量粗粒金。在磨矿后选别所得淘洗精矿中,肉眼能辨别出少量细粒单体金和约0.5—1.0mm直径的薄片金数粒。浮选尾矿样品经过选矿选别,淘洗精矿品位49.7g/t,金回收率为3.21%;计算的给矿品位为1.00g/t 的Au。浮选尾矿重选难有工业实践价值。
文章来自豫晖选矿设备网
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