要选出黑钨矿中产生的细泥作业中,设计时钨细泥回收工艺采用“摇床-铺布溜槽”的简单工艺,精矿品位约30%,作业回收率只有43%,1982年,该厂与赣州有色冶金研究所合作,采用“脱硫-离心机-浮钨”工艺,回收率达59%-60%,但精矿质量不高,W03含量43.70%,杂质锡含量较高。1983年,该厂增加湿式磁选作业,安装了一台直径600mm的湿式磁选机,采用“脱硫-离心机-浮钨-磁选”联合回收工艺,进一步提高了钨细泥精矿质是,且稳定了钨细泥作业回收率。经过多年的生产实践探索,解决了影响离心选矿机生产运行的许多问题,一是增设生产供水过滤装置,改善了水质,解决了因水质差引起烧毁(或堵塞)离心机电磁阀的问题;二是改进了电磁铁分矿摆斗装置,减少了电磁铁线圈消耗量;三是改进了离心机配置不当,不利于维护操作的问题;四是改进了离心机给矿电磁铁控制装置。1997-2000年,由于细泥原矿品位升高,调整了离心机选矿周期,并且增加了尾矿扫选作业,采用传统绒毯溜槽进一步回收尾矿中的钨,使细泥回收率有了进一步的提高。
目前该厂采用脱硫-离心机-浮钨-磁选流程,兼用绒毯溜槽进行为了扫选丢尾辅助流程。该流程具有以下特点:给料不分级入选,处理量大,10μm物料可以回收,离心机粗选作业尾矿采用绒毯溜槽扫选有利于提高作业回收率,离心机精选作业以及浮钨和磁选作业有利于提高钨细泥精矿质量,提高富集比;离心机精选作业的尾矿返回细泥原矿,形成选别闭路流程,保证了作业回收率的提高。
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